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2014-04-15

薄壁製品加工之伺服系統調節對比

模具:速食盒一出二    厚度:0.5mm.  膠料:pp原料

一.機器:em150-svp2  機號:sk35001  伺服品牌:大成13kw電機 40cc齒輪泵
        工藝參數:
   

    1.1產品效果及射膠回應速度圖表:

   

    使用mts電子尺測出在相應射膠行程位置內,射膠速度從0時升到最高速度時間變化曲線圖: 

    從圖表截出的五次測試資料如下:

二.機器:em150-svp3  機號:sk39029   伺服品牌:匯川16kw電機 50cc齒輪泵
        2.1產品效果及射膠回應速度圖表:

  

    使用mts電子尺測出在相應射膠行程位置內,射膠速度從0時升到最高速度時間變化曲線圖:

   

    從圖表截出的五次測試資料如下:  

三:總結分析
    該速食盒屬薄壁產品,壁厚只有0.5mm(因射膠壓力大造成模具單邊變形後只有0.3mm),模具為一出二,流程為110mm,流程/壁厚*粘度因數等於220,單個產品的範本投影面積為143.1cm2,那麼理論計算所需要的鎖模力約為200噸。因此,在em150-svp/2機上生產顯然不夠鎖模力,為了勉強能夠生產,只能提高射膠速度和原料熔體的粘度因數來減少鎖模力要求;因此,做這類薄壁產品需要較快的射膠速度,機器的射膠速度不夠,只能把料筒溫度設置較高,實際生產中接近300度,調低時產品不滿膠。
    但是,單靠高速注射和提高溫度還是有限度的,在機台不可滿足薄壁注射的所有要求時,而需要考慮高加速率和減速率,也就是電機油泵的回應速度。
    例如, 注射開始時,螺杆是靜止的。從靜止到全速(如100mm/s),螺杆要加速。如整個注射時間只有0.5s,擬在0.05s達到全速(見圖);相反,如回應時間需要0.3s,便不合適,因為平均注射速度都隨著慢加速率而減低(見圖),而且原料熔體會在這個時間過程中冷凍增加粘度因數。

從打出來的製品以及測試出來的資料,以及在相同的工藝參數打制出來產品效果,可以得出:150-svp2最大射膠速度約為80mm/s左右,難以生產這類產品;150-svp3最大射膠速度約為100mm/s左右,經調快射膠回應速度後,因回應時間縮短,全程平均射膠速度加大,這樣可以減小射膠壓力,來減小模具單邊變形量,產品勉強能打滿,從而比沒有調節回應速度時,產品品質效果要好的得多; 所以縮短伺服電機的回應時間,即提高射膠時的回應速度,可提高薄壁製品的產品品質。
 


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